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找工作中


个人简历

姓名:*** 性别:女
毕业院校:湖北工业大学 专业:测控技术与仪器(质量方向)
学历:本科 出生年月:1981.8
籍贯:湖北随州 户口所在地:杭州
Email: zhouyy1981@163.com 联系方式:15957115915
求职意向:质量工程师 期望工作地点:杭州
毕业时间:2004.6

教育经历
2000/09--2004/06 湖北工业大学 测控技术与仪器 本科

培训经历




时间

培训单位

培训内容

取得资格


2009/3-4月

浙江质量管理学院

质量工程师中级

国家中级注册质量工程师


2009/4

万泰认证中心

ISO9001:2008换版

内审员资格证书


2007/10

北京冠卓企业管理顾问有限公司

统计过程控制SPC

合格证书


2007/06

北京纳威尔格顾问有限公司

TS16949标准理解和审核

获得TS内审员资格证书


2003/03

方圆认证中心

ISO9001:2000

内审员资格证书

工作经历1
2006/03--至今:杭州****电子有限公司(外资)
从事行业:电子技术/半导体 汽车零配件
担任职务为质量工程师,主要负责以下内容:




主要方面

内容


一、原材料及部分过程的质量控制

1.原材料异常的反馈、分析与处置,不合格品的处理及改善对策的跟踪验证;


2.制定和更新检验规程书;


3.负责公司材料的ROHS检测的管理;


二、新材料、新供应商、新工艺的评价和导入

1、新材料的引进和评价、供应商的转换交接、新供应商的导入和评价。


2.改善工艺、改善检验方法、优化作业流程、提高作业效率;


三、供应商的质量管理

1.与国内外供应商反馈和沟通其原材料质量状况;


2.统计分析供应商质量波动情况,监控并推动其改进,并跟踪确认其8D报告;


3.辅导供应商质量水平的提高;


4.供应商PPAP材料审核与批准,保证新产品的PPAP符合质量体系要求并能满足精益生产的要求,及时汇总/更新所有产品的PPAP状态,确保供应商PPAP材料符合公司要求


四、体系审核

1.参与公司内部审核


2.外审资料的准备和审核陪同


3.对供应商进行定期审核
工作经历2
2004.6------2006.2 上海***洁具有限公司(合资)
从事行业:五金/机械 担任职务:质量工程师
一、新产品开发评审,保证所有产品能够有效控制;新产品开发试制时制作控制计划;
二、产品PPAP文件的提交;
三、检验标准的编写及管理:制订及修改的检验标准;制作产品标准检验卡;
四、检具的设计和管理:设计专用检具。对于某些通用检具和仪器检测不准、难以检测或不能批量检验的重要尺寸,设计其专用的检验具。
五、负责处理生产过程中的质量问题;对客户投诉的质量问题进行分析、处理。
专业能力
1.具有良好的机械和电子专业知识基础;
2. 熟悉各种检测工具及检测方法、控制方法;掌握6σ相关的统计工具,如方差分析、DOE、SPC等。
3.熟练使用Auto-CAD绘图软件及Minitable统计工具;熟悉各种办公软件;
4.熟悉TS体系的五大工具,PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA并能在工作中熟练使用;
5、对电路板、半导体制作、电线装夹、塑料件注塑、电镀、五金等行业的生产流程及控制过程非常熟悉。
6.熟知ISO9000:2000及TS16946:2002体系,并获得相应内审员资格证书;
7.熟悉ROHS标准及欧盟环保物质的要求;
8.英语四级,能够阅读并翻译英文标准,并能用英文进行Email沟通,能够说日常的英语口语。

主要工作成绩




类别

时间

项目

负责


工艺改善

2009.2-4月

对一外协产品改善制作工艺,使其生产效率提高3倍,同时合格率由原来的50%提高到了90%以上;供应商的生产效率也提高了4倍多。

主导


2008.12-2009.1月

对E-120HP胶的固化参数优化评估,改进参数,将流程速度提高了1倍;

主导


新供应商导入

2009.2-4月

将一国外助焊剂供应商进行国产化导入;实现成本降低每月约2万元;

主导


2008.8-9月

将原导线装夹供应商转换过渡到新的供应商,且保证质量稳定和生产正常运行;降低了成本,同时与供应商有了更好的沟通;

主导


2008.4-2008.10月

对另一种型号的传感器由美国供应商转换到日本供应商

主导


新材料导入

2009.5-

对一种国外新材料半导体评价导入,使公司的产品的性能有很大,同时也降低了成本;

主导


2006.10-2007.3月

独立完成供应商新导入的碲、铋材料评价,为供应商的成本降低提供了很大的支持,同时也改善了本公司的产品质量;

主导


测试方法改进

2008.6月

通过改善SLICE拉力测试方法,节约了破坏性测量的材料,为公司节约材料1万元/月;

主导


不良改善

2007.8月

通过数据统计及分析,发现设计错误,并推动设计部门更改图纸,使过程错位不良率降低2%;

主导


2006.4月

通过各种试验评价及改善生产治具,将公司约22万元的不良材料重新利用;

主导


2007.4月

提出和建立工序异常反馈系统,对公司质量异常进行存档,方便质量追溯和管理,同时也利于新员工及其它人员学习;

主导

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  • 发布时间: 2009-06-18 18:35
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