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十年质量路

来这家公司马上就一年了,在这个7月作出一个人生中一个重要的决定,离开珠三角,回到内地,开始新的工作和生活。2003年大学毕业,到现在整整十年,十年间有过失落,有过激情澎湃,当然更多的是波澜不惊。 十年间,从一个普通的VQC开始质量之路,3个月做到IPQC的组长;1年后做到一家港资工厂的品质主管,2年后公司搬走,离职出来再去人才市场,发现在港资等于自己荒废了将近3年,然后进入一家台资,从QE开始,虚心的跟随经理学习客诉异常处理,8D报告回复,FMEA,GR&R等等,开始了解PPAP的知识,再次证明自己做回主管。好景不长,因为太过劳累,回家休养然后在家乡一家资源型企业帮忙建立质量管理体系。本以为可以安定下来,当发现公司的发展重心不在工厂而是在矿山和地产后,毅然辞职。再次回到深圳,在一家行业龙头企业,在QSM职务上安逸的待了整整一年(离开后发现待了一年居然好像什么都没有做,)。受先前台湾经理的邀请,进入一家内资企业,期间学习工业工程,刚好在生产线带生产,现学现卖,通过对生产线人员的合理调配,在人员减少1/4的情况下,将产能提升25%,且实现稳定的质量和良率。由于品质经理离职,又接手品质,想刚接手时下属十几人中只有一个熟手,其他都是没有接触过质量的新人,通过自己的努力,三个月将接手第一个的退货数从26件降到4件。期间看到客户SQE仅仅因为英文强过自己,而拿着比自己高出近一半的薪水,愤而辞职,在新公司CQA的职务上练习英文。 记得第一次回复三洋电子的英文8D,居然没有被退件,突然发现自己英文也没有那么的差劲,只是缺乏勇气迈出第一步。一个月平均40-60件的投诉,就我加主管偶尔的协助,基本上每天就是白天出差,晚上回公司写报告。即便这样,还要腾出时间推动一些系列改善案的实施。因为时间不够,很多时候都是现场的QE帮忙分析自己整理成8D报告回复。但是,针对严重的重复发生的,一般都会自己去现场取证,亲自查找真因。让人不安的是,因为两个产品的短路(HDMI A TYPE线端短路的重复投诉,边料被带入HSG内,电测不出,而装配的主管和现场的QE都说机台没有任何的问题,而我利用半个小时待在机台上拍摄视频,然后慢速回放,发现切刀间隙大,边料切不断而被带入产品,加上电测机选型错误,几百K产品全部Hold重测,客户端产品换货;HDMI D TYPE短路,注塑缺胶加锡后锡渣与外壳短路,电测机测不出来,6家客户同时投诉,同样的装配的主管和现场QE自查没有发现问题,然后自己去生产线,一点一点的查,最后发现是电测机的牛角用错,点检样板不全没有发现,造成批量不良流出,其中有客户线材全部砍头,赔钱),逼走了装配的经理和自己的经理。 因为看不惯公司内部勾心斗角、拉帮结派的现象,在接到新的offer后离职,进入汽车零配件行业,开始PM兼AQP的工作,到现在将近一年的时间,熟悉了项目各阶段的管理(从kick off到确保产品的顺利量产),把TS16949弄得小懂,更重要的是英文更加的熟练。 月底就要离开这里,前往新的公司任生产部副总(负责生产和质量),也算实现了我们质量人的梦想。工作十年,每次到一家公司都会发现或多或少的问题,也许一厢情愿的建议改变不了公司现状,希望后面的平台能让我少犯一些曾经见过的错误,也希望能在新的岗位上做到将技术、管理和质量的完整的融合。在此也带几句话给刚入行或者感到迷茫的兄弟,遇事平静,不要被假象迷惑,拨开迷雾终可以见到真相,所有问题都是有解的,需要注意的是处理问题的方式和方法;每家公司都有自身的优点和不足,不能只会埋怨,要勇于担当,懂得学人之长更要懂得避人之短才能立于不败,工作如此,人生亦是如此。 更需要谢谢网络上素未谋面的朋友,谢谢你们在我困惑的时候给我的灵感和帮助。

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  • 发布时间: 2013-07-06 03:32
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