一次质量改进的分享
公司的一个零件的内孔需要加工,加工过程是先经过粗车和精车,再磨削,测漏和清洗,磨削,磨削工序是用气动量仪测量,是抽检,实际是操作者检查频率还是蛮高的,但还是有漏磨削的零件流到装配线,改进时将原来抽检改成100%检查,但仍有漏磨发生。
后来我们想出一个办法,在磨削后到工序测漏上动了脑筋,将原来大平面定位,改成销柱定位,销柱的外径稍小于零件磨削后的孔径,这样没有磨削孔的零件,在下一道工序测漏时就装不上去,能够及时发现。后来再也没出现漏磨削的零件。
后来我们想出一个办法,在磨削后到工序测漏上动了脑筋,将原来大平面定位,改成销柱定位,销柱的外径稍小于零件磨削后的孔径,这样没有磨削孔的零件,在下一道工序测漏时就装不上去,能够及时发现。后来再也没出现漏磨削的零件。
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messalla (威望:0) (湖北 武汉) -
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