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管理评审的样本

希望能有所帮助
管理评审报告

一、 主题:管理评审会议
二、 时间:2007年x月XX日
三、 地点:会议室
四、 参加人员:
序号 姓名 职务 科室 序号 姓名 职务 科室
1 6 科长 财务/总务科
2 管理者代表、营业科长 7 科长 采购
3 科长 8 8 生产
4 科长 9 9 营业科
5 科长 技术科
五、 会议主持人: XXX
记 录 人:XXX
六、 会议内容:
本次管理评审会议在2007年X月XX-XX日ISO/TS16949:2002质量管理体系内审完成后一次系统的、综合性的会议。主要涉及内容是审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、质量目标的监视、不良成本定期报告和评价、对所供应产品顾客满意度、预防和纠正措施的状况、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际的和潜在的外科失效及其对质量、安全或环境的影响分析、设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并汇总报告、持续改进、组织机构和资源配置情况等方面的内容。
1.审核结果
2007年X月XX日至2007年X月XX日进行的ISO/TS16949:2002第一次质量体系审核, 共发现不合格项10项(01-10),全部属于一般不合格项, 主要是实施性不符合和实施后结果不符合这两种不符合,10项整改已全部完成。具体见第一次“二OO七年ISO/TS16949:2002第一次内科质量体系审核报告”。
2.顾客反馈
自2006年X月体系运作以来至今只有4次客户投诉质量问题,公司以经按客户的要求进行了原因分析,采取了临时和永久性纠正措施并已得当了客户的认可
3.过程的业绩和产品的符合性
各管理项目完成情况见附件1(数据分析)
4.质量目标的监视
4.1 2006年XX-2007年XX月份质量目标: 实际达成情况
1) 顾 客 满 意 度≥90%; 顾 客 满 意 度≥91.66
2) 交货及时率 100% 交货及时率 99.61%
3) 客户投诉每月≤2次 客户投诉每月≤2次
4) 产品合格率 100% 产品合格率 100%
5) 产 品 审 核QKZ≥90% 产 品 审 核QKZ≥96.5%
6) 外部年退货率 200PPM 外部年退货率 65PPM
6.持续提高ISO/TS16949体系的运行质量。
过程绩效目标达成情况具体见附件1(数据分析)
5.不良成本定期报告和评价
5.1不良成本(内科故障成本和外科故障成本)分析具体见财务科“每月质量成本分析报告”。
5.2质量成本率和综合废品率计算如下:
质量成本率= 质量总成本 / 产品总成本 × 100%
(质量总成本=预防成本+鉴定成本+内科故障成本+外科故障成本)
综合废品率= 内外科故障成本 / 产品总成本 × 100%
6.对所供应产品顾客满意度
顾客意见集中体现在售后服务上,这将是未来一年的工作重点。公司将加强与客户之间的联系,提高客户投诉反映速度。以客户要求为基准的同时,结合自身的情况,公司将尽量为客户提供其十分满意的处理结果,以保障客户的利益及自身公司发展的需求。同时,针对客户的特殊要求将优先完成或全力保障。
7.预防和纠正措施的状况
7.1 2006年度0X月—2007年度XX月份内部纠正预防措施11份,已全部封闭。具体见质保科纠正预防措施反馈单。
7.2007年0X月份进行的ISO/TS16949:2002内部审核,发现10项不合格项,已全部封闭。
8.可能影响质量管理体系的变更
因公司目前未引入新的产品和新的技术,故无须对质量管理体系变更。
9.改进的建议
11.实际的和潜在的外科失效及其对质量、安全或环境的影响分析
A-1及大华项目中根据顾客反馈,建立FMEA,对潜在的失效模式进行包括质量、安全、环境的影响分析。
12.设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并汇总报告
在A-1和苏州大华两个项目,在APQP中对开发成本、制造成本、制造周期等进行监控,没有超出预定目标值。
13.持续改进
具体见技术工程科持续改进项目完成报告。
14.组织机构和职能分配
目前公司组织机构在总经理领导下,管代和6个职能科室,并任命了总工程师为公司的管理者代表,有效的运行了质量管理体系。
各职能科室有效的运行报质量管理体系标准的4-8要素中的各个项要求,按照过程模式编制文件37个,各职能科室,各岗位人员按《岗位职责控制程序》规定的职责要求,履行各岗位的工作。
15.资源配置情况
首先公司指定质量保证科为运作ISO/TS16949:2002的责任科室,全面负责体系的总运行与推动工作。
经公司各科室全体人员的共同努力,在2006年11月20日XXXX现场审核中发现的问题已整改完成。
七、 会议总结:
公司自运行ISO/TS16949:2002质量体系以来,质量体系在原来体系的基础上有了很大的改进,各职能科室工作效率有了较大的提高,人员对质量体系认识有了较大的飞跃,相关人员思想明确,工作态度严谨,使体系运行过程中的各项工作得到有效的进展。
八、 会议确定了
2007年度的质量目标和持续改进优先化措施:。
1. 市场销售额增加2倍;
2. 过程产品合格率≥99.7%;
3. 进货产品一次验收合格率≥99.5%;
4.产品准时交付率100%;
5.持续提高ISO/TS16949、体系的运行质量。
2007年持续改进优先化措施计划

序号 项目 目前状况 持续改进目标/措施 实 施
1 焊接 焊接用液化气与氧气混放一间小房间,容易碰撞很危险。 液化气与氧气分2个房间存放,防止意外发生。 搬迁至新厂房时,建立2个分开房间,分别存储液化气和氧气。
2 切管 现铝管切割挡板汽缸不平,导致切割铝管长度不一致。 更换三柱式汽缸挡板,切割铝官长度达到一致。 由生产科和采购科负责挡板的选择和采购。
3 生产 现生产流水线,工序颠倒。切管-清洗-弯管工序间距离远。 清洗工序般到铝管工序后面,流水线顺畅,节约时间、工费。 搬迁至新工厂后,有生产科负责生产线的组装。
4 接头成型 接头成型作业时法兰装反,出现定位销孔反。 制作接头成型相对物模具,作业时检查防止不良发生。 由客户出资制作,安客户要去制作。
5 包装 包装组液体管包装时出现很多形状不良,但无法矫正。 制作检查矫正模具(专用模具),出现不良时及时矫正后包装。 由客户出资制作,安客户要去制作。

附1:各绩效指标年度完成情况。年度分析报表附后。

1 年未及时评审次数为2次,全年及时评审率为98.73%;
2 报价反馈及时率100%
3 报价准确率100%
4 顾客财产标识率100%;
5 按时开发完成率100%;
6 开发成功率 100%
7 生产计划完成率年平均99.88%未达到年100%的目标;
8 产品重要CPK年平均为1.894;但CPK不稳定。原因:控制不过关;措施:进一步加强控制
9 内部不合格率年平均为:2.29%
10 投入产出率为:98.999%;
11 重大伤亡事故为:0次。
12 平均劳动生产率为:36197.2元/人
13 准时交付率为:99.61%
14 交付PPM 65
15 货款回收率:100%;
16 顾客投诉次数平均每月:0.3333次/月
17 顾客满意度:91.66%
18 年度经营目标完成率为:81.08%;
19 内部损失率:0.098%
20 外部损失率:0.002%
21 不良质量成本率:0.1%
22 质量成本率:0.225%
23 问题完善完成率为100%
24 过程审核得分为95
25 问题完善完成率 100%
26 培训计划执行率为100%
27 年人均培训时间10.075小时/人
28 员工满意度:79%
29 合理化建议:21项/年
30 员工辞职率:0% 个别月虽然未达指标,但是年辞职率控制已然很好
31 供方交货合格率为:99.13%\供方交付年PPM:1779.83
32 供方及时率为:99.13%
33 产品QKZ指数:分别为96.25 97.5 96.25 96.25
34 废品率:1.28%
35 故障停机率:0.16%
36 设备保养及时率 100%
37 校准执行率:100%
38 MSA合格率100%
39 问题反馈实施率:100%
40 改善项次完成率:100%
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文字太多了﹐如果能整成PPT檔案會更好一點

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woailuo
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