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外出驻厂工作报告

驻厂工作报告
自2月24日到3月17日,连续在xx五金抛光厂工作21天,现将所发现的工作的问题以及所做出的改善工作一并报告如下:
xx五金抛光厂现有表面处理员工33人,分检员14人,执行两次分检,第一次分检共有9人,每二次有5人对前一道的分检工序再次进行全检,有理论上已经严格控制住了不良,但是由于全检员对于本公司的产品外观要求不是十分了解,也由于全检员工大部分从未接触过五金抛光的品质检验,也就导致了在良品与不良品的判断上有误操作,致使大量的不良品流往后工序,造成产品不良率居高不下,也由于表面处理员工对收货标准的不清楚,导致大量产品返磨,严重影响个人产能及工厂出货数量。
为了让全检员工正确了解产品的外观检验标准,故采取对每名全检员工的产品进行抽查确认,找出真正的问题所在,自2月24日至2月28日,陆续发现全检员工对刮花,表面发白,表面未抛透,表面砂眼几种不良的认定上问题较多(详见24-28的外出工作记录),找到问题所在,然后利用以往检验产品的心得对各个全检员工做了质量导入培训,但是并没有进行特性GR&R考核,到3月1日,全检人员对外观判定已经有了一定的了解,并已经把所掌握的标准应用到了日常的检验工作之中去,不良率很快下降,但随之而来的,由于全检员工已经适应了本司的外观判定标准,抛光员工并未意识到此项改变,这就导致了后来的抛光员工的产品返磨多,而且产量低,直接影响到了工厂的出货量。
3月2日,供应商扩大生产,大量新员工进入工作,只此一天,发现的问题比前4天要多几倍,操作员工在进行打麻轮作业时未能打顺造成产品表面,侧边大量麻轮纹,但是此项不良并未受到全检员工的关注,也并没有发现表面外观的改变,就此一天,麻轮纹严重不良率达到51%,针对此种问题,我们通过收集样办,交由经理确认,按照接受2weeks的指示,在两星期的工作中,通过对全检及抛光员工的集中培训,在不影响产量的情况下,渐渐将粗纹问题解决,并要求供应商持续改善。我们也通过了与抛光员工的在线交流,对各种不良进行分析(来料除外)。也是为了更好的将产品的标准深深植入抛光员工的心中,尽最大努力的避免返磨,达到稳定质量,提高个人产量以及工厂出货量的目的,详见:
由此表可见,xx抛光厂的产量已经由刚刚开始的3月2日的1750提高到普遍6000的水平,并且还有稳定上升的趋势。
进入xx五金抛光厂初期,我们一直实行“能够消除的缺陷绝不限度接收,不可修正的缺陷限度接受”的方法。从源头上死死卡住了产品产量,控制了产品质量,但是我们的目的并不是去卡供应商的货,而是为了将产品外观的检查标准得到供应商QC的了解和认同。然后再一步一步的进行松动,利用各种限度样办对供应商QC进行培训。达到让供应商QC标准的变化一直紧跟本司而不会导致标准不一,不会因为标准判定而阻碍了产量的提高与质量的稳定。后来事实证明,这种方法是确实可行的,详见表:
质量控制已经有见成效,通过对QC的培训,让他们清楚了产品的检查标准,也统一了每一道QC和每二道QC,真正做到了把每次出货的不良率都控制到10%以下。
此次工作也得到了供应商xx五金抛光厂的大力支持,也由于双方在品质意识上的认同,所以能够认真的互相交流,商量出可行性的建议,每一次思考出来的方法都能够得到有效的实行。达到稳定品质的目的,也是因为领导的有力指导,顺利完成此次驻厂出差的工作。
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wuzhenjun (威望:21) (广东 东莞) 电子制造 副总 - 品质部门管理10年以上,熟悉体系(ISO9001...

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這樣的報告,有些領導是不會看的,需明確問題點,改善建議

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绝地苍穹
绝地苍穹

五金冲压,表面处理,钣金,五金原材料

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